扁環(huán)填料在萃取過(guò)程中的應(yīng)用
扁環(huán)填料在萃取過(guò)程中的應(yīng)用
(1)二甲亞砜重芳烴反抽提塔
萃取分離實(shí)驗(yàn)室與燕化公司研究院合作,在該廠的二甲亞砜重芳烴抽提裝置萃取設(shè)務(wù)的技術(shù)改造中,利用Φ38mm的扁環(huán)對(duì)原裝置中Φ1.6m的轉(zhuǎn)盤抽盤塔進(jìn)行了改造。改造后的扁環(huán)填料塔的反抽提效果明顯優(yōu)于原轉(zhuǎn)盤抽堤塔,塔底含油量從3%左右降低于2%以下,滿足了工藝要求,并解決了原塔泄漏和維修問(wèn)題,達(dá)到了節(jié)能和改善環(huán)境的目的。此項(xiàng)改造中還對(duì)篩板抽提塔等到進(jìn)行了改造。改造后裝置的芳烴日產(chǎn)量提高約15%,生產(chǎn)能力提高10%,年增收金額達(dá)到150余萬(wàn)地。扁環(huán)填料的應(yīng)用在多項(xiàng)改造中發(fā)揮了重要的作用。
(2)潤(rùn)滑油糠醛精制轉(zhuǎn)盤塔的改造
萃取分離實(shí)驗(yàn)室與北京石油設(shè)計(jì)院及濟(jì)南煉油廠合作,對(duì)該廠的糠醛精制轉(zhuǎn)盤抽提塔進(jìn)行了技術(shù)改造。改造后的填料抽提塔直徑Φ2.6mm,填料層高度共12m,采用Φ38m的碳鋼的QH-1型扁環(huán)填料。該填料塔還采用了垂直組合板填料支撐板和計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)的液-液分布器等技術(shù)。改造后的新型糠醛精制填料提塔已于1992年6月中投產(chǎn),生產(chǎn)出各線合格的潤(rùn)滑油料,產(chǎn)品收率和質(zhì)量都比改造前有大幅度的提高??赏@得巨大的經(jīng)濟(jì)效益。目前正擬對(duì)該塔組織標(biāo)定,以利于迅速推廣此項(xiàng)新技術(shù)。
(3)液化氣(LPG)脫H2S的液-液抽提塔改造
為了保證出口液化氣的質(zhì)量,上海石化總廠芳烴廠在對(duì)950單元的液化氣脫H2S抽提塔改造中,采用Φ38m的不銹鋼扁環(huán)填料,取代原塔中的瓷質(zhì)鮑爾環(huán)填料。該塔直徑為1m,高為22m,用二乙醇胺(DEA)作溶劑脫除液化氣中的H2S。
1991年大修時(shí)完成了改造,一年多的生產(chǎn)運(yùn)行表明,扁環(huán)填料用于液化氣脫H2S的性能良好。LPG的質(zhì)量得到了提高,達(dá)到了穩(wěn)定在銅板腐蝕1#的目標(biāo),而且吸收劑用量有所減少,操作彈性增大,達(dá)到了技術(shù)改造的預(yù)期目標(biāo)。
(4)木酚抽提塔的技術(shù)改造
萃取分離實(shí)驗(yàn)室與洛陽(yáng)化工四廠合作,在Φ800mm用苯回收木酚的抽提塔中,用扁環(huán)取代原有的瓷質(zhì)拉西環(huán),使廢水中的木酚含量從0.3%降低到0.01%以下,每年多回收的木酚可增收100萬(wàn)元以上,而且解決了嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題。并縮短了操作時(shí)間。
(5)扁環(huán)在含酚廢水處理中的應(yīng)用研究
萃取分離實(shí)驗(yàn)室還與南京新大化工廠合作,在采用絡(luò)合萃取新工藝時(shí),在Φ300mm的萃取塔和反萃取塔中采用了Φ25mm的不銹鋼扁環(huán)填料,該裝置已經(jīng)1992年6月投入運(yùn)行,新工藝和新設(shè)備都顯示了優(yōu)良的性能,達(dá)到了預(yù)期的效果。扁環(huán)填料為國(guó)家技術(shù)成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目“絡(luò)合萃取法處理工業(yè)含酚廢水技術(shù)”提供了一種高效而實(shí)用的萃取設(shè)備。
(6)其他
上海煉油廠和萃取分離實(shí)驗(yàn)室合作,擬在Φ2.6m酚精制塔更新改造時(shí)采用扁環(huán)填料。洛陽(yáng)石油設(shè)計(jì)院已在MTBE工藝的甲醇回收塔中采用扁環(huán)。一些設(shè)計(jì)部門正在準(zhǔn)備在氣體吸收和精餾過(guò)程中試用這種新型填料。
